Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26007
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorTobal, Fábio Barbosa da Silveira-
dc.date.accessioned2021-09-14T12:37:04Z-
dc.date.available2021-09-14T12:37:04Z-
dc.date.issued2021-05-14-
dc.identifier.citationTOBAL, Fábio Barbosa da Silveira. Análise do refugo e retrabalho em uma indústria de utensílios de alumínio. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2021.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/26007-
dc.description.abstractThe emergence of new manufacturing technologies, it is necessary to increasingly reducing production costs, in view of greater market competitiveness. The use of aluminum in the kitchen is associated with the industrial revolution of the 20th century, which made household appliances lighter, more resistant to corrosion and with better aesthetics. Due to the ease of raw material obtaining and high thermal conductivity, aluminum is been used in several areas, including the production of cookware. The use of this metal allowed a faster and uniform cooking of food. In addition, aluminum cookware has low cost and lower consumption of cooking gas, with savings of up to 70%. The objective of the present work was to reduce the percentage of rejection and refuse to the nearest 5%, reducing more than 50% of production waste resulting from process failures in the industry. Through the PDCA cycle and after the rupture improvement, where a newer one, with better performance; replaced the old guillotine 5.71% aluminum rejection was reached. Thus resulting in considerable relative savings. When it comes to rework, its reduction reduces environmental pollution. Considering the number of employees per shift and operation, maintenance of machinery, number of parts produced, volume of raw materials and accessories, inputs such as energy and water; there is a monthly savings of up to R $ 32,520.00; and annual up to R $ 390,240.00. The investment for the new machine could been recovered in less than six months.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pt_BR
dc.subjectUtensílios domésticospt_BR
dc.subjectAlumíniopt_BR
dc.subjectRejeitos (Metalurgia)pt_BR
dc.subjectReaproveitamento (Sobras, refugos, etc.)pt_BR
dc.subjectControle de processopt_BR
dc.subjectHouse furnishingspt_BR
dc.subjectAluminumpt_BR
dc.subjectTailings (Metallurgy)pt_BR
dc.subjectRecycling (Waste, etc.)pt_BR
dc.subjectProcess controlpt_BR
dc.titleAnálise do refugo e retrabalho em uma indústria de utensílios de alumíniopt_BR
dc.title.alternativeScrap and rework analysis in an aluminum utensil industrypt_BR
dc.typebachelorThesispt_BR
dc.description.resumoCom o surgimento de novas tecnologias de fabricação, se faz necessário uma redução cada vez maior dos custos de produção, tendo em vista uma maior competitividade de mercado. O uso do alumínio na cozinha está associado à revolução industrial do século XX, a qual tornou aparelhos domésticos mais leves, resistentes à corrosão e com melhor estética. Devido a facilidade de obtenção da matéria e alta condutividade térmica, o alumínio é aplicado em diversas áreas, entre elas, a produção de panelas. A utilização deste metal permitiu uma cocção mais rápida e uniforme dos alimentos. Além disso, as panelas de alumínio, possuem baixo custo e menor consumo de gás de cozinha, podendo ocorrer até 70% de economia. Objetivo do presente trabalho foi reduzir o porcentual de rejeição e refugo para o mais próximo de 5%, diminuindo mais de 50% dos desperdícios da produção decorrentes de falhas de processo na indústria. Através do ciclo PDCA e após a melhoria de ruptura, onde trocou-se a guilhotina antiga por uma mais nova, com melhor desempenho e performance; chegou-se a uma rejeição de alumínio de 5,71%. Acarretando assim em uma economia relativa considerável. Se tratando de retrabalho, a redução deste diminui a poluição ambiental. Considerando o número de funcionários por turno e operação, manutenção dos maquinários, número de peças produzidas, volume de matéria prima e acessórios, insumos como energia e água; tem-se uma economia mensal de até R$32.520,00; e anual de até R$390.240,00. O investimento da nova máquina foi recuperado em menos de seis meses.pt_BR
dc.degree.localPonta Grossapt_BR
dc.publisher.localPonta Grossapt_BR
dc.contributor.advisor1Oliveira, Nelson Ari Canabarro de-
dc.contributor.referee1Oliveira, Nelson Ari Canabarro de-
dc.contributor.referee2Regis Junior, Oscar-
dc.contributor.referee3Tramontin, Sandra Mara Kaminski-
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento Acadêmico de Engenharia Mecânicapt_BR
dc.publisher.programEngenharia Mecânicapt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICApt_BR
Aparece nas coleções:PG - Engenharia Mecânica

Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
refugoretrabalhoindustriaaluminio.pdf1,43 MBAdobe PDFThumbnail
Visualizar/Abrir


Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons Creative Commons