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dc.creatorEmbersite, Giovana Moia-
dc.date.accessioned2025-08-29T20:46:29Z-
dc.date.available2170-07-12-
dc.date.available2025-08-29T20:46:29Z-
dc.date.issued2025-07-07-
dc.identifier.citationEMBERSITE, Giovana Moia. Avaliação técnica aplicada ao circuito de granulação em indústria de comprimidos farmacêuticos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38139-
dc.description.abstractThe production of pharmaceutical tablets by wet granulation method involves the preparation of granulating solution, granulation, fluidized bed drying and calibration. During the drying of the product Atenolol, there is a known history of dry granulated powder loss in the fluidized dryer both in the region below the bed bowl and by entrainment of fine particles through the baghouse. As part of the actions implemented by the Manufacturing, Science and Technology sector, the reincorporation of the plenum material was adopted and the baghouse was replaced. Thus, the present work studied the functioning, importance and influence of the unit operations of wet granulation and fluidized bed drying in the production of pharmaceutical tablets, using qualitative and quantitative methods to investigate the losses. In the qualitative scope, an interview was conducted with the Maintenance and the Manufacturing, Science and Technology sectors in order to clarify the critical points of the circuit and associated operations; the Ishikawa method was applied to identify the possible causes related to the problem and the mesh of the dryer bag filter was analyzed. Regarding the quantitative approach, the dry granulate was characterized using sieving, dynamic light scattering and scanning electron microscopy methods. The losses were quantified by applying mass balance and their economic impact based on the price of the medicine for the consumer was calculated. The inspection of the filter in operation confirmed its structural integrity at the points evaluated. The micrograph of the dry material elucidated the topography of the granulate produced and its compliance with theoretical expectations. The characterization of the particles showed average size distribution between 74 μm and 38 μm for the bed and between 149 μm and 74 μm for the powder directed to the equipment plenum. The material balance and the economic impact calculated allowed the quantification and evaluation of the effective process losses, which occurred mainly due to the rejection of dust to the air treatment system downstream and adhesion to the equipment walls. Batches with a higher fraction of fines resulted in a greater need for recycling and reincorporation was identified as of utmost importance for maintaining high circuit performance. In conclusion, it was recommended to continue the reincorporation process and to explore the supply of magnesium carbonate from alternative manufacturers.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectPartículaspt_BR
dc.subjectFármacos — Granulaçãopt_BR
dc.subjectIndústria farmacêuticapt_BR
dc.subjectParticlespt_BR
dc.subjectDrugs—Granulationpt_BR
dc.subjectPharmaceutical industrypt_BR
dc.titleAvaliação técnica aplicada ao circuito de granulação em indústria de comprimidos farmacêuticospt_BR
dc.title.alternativeTechnical assessment of the granulation circuit in pharmaceutical tablet manufacturingpt_BR
dc.typebachelorThesispt_BR
dc.description.resumoA produção de comprimidos farmacêuticos pelo método de granulação úmida envolve as etapas de preparo da solução granulante, granulação, secagem em leito fluidizado e calibração ou moagem. Durante a secagem do produto de princípio ativo Atenolol, há histórico conhecido de perda de granulado no secador em leito fluidizado tanto na região abaixo da camçamba do leito quanto por arraste de partículas finas através dos filtros de manga. Como parte das ações implementadas pelo setor de Fabricação, Ciência e Tecnologia, foi adotada a reincorporação do material do pleno e realizada a substituição do filtro de manga. Assim, o presente trabalho estudou o funcionamento, a importância e influência das operações unitárias de granulação úmida e secagem em leito fluidizado na produção de comprimidos farmacêuticos e usou de métodos qualitativos e quantitativos para investigação das perdas. No âmbito qualitativo, foi realizada entrevista com os setores de Manutenção e Fabricação, Ciência e Tecnologia a fim de esclarecer os pontos críticos do circuito e operações associadas, foi aplicado o método de Ishikawa para identificar as possíveis causas relacionadas à problemática e analisou-se a malha do filtro de manga do secador. Já em respeito à abordagem quantitativa, foi realizada a caracterização do granulado seco por meio dos métodos de peneiramento, dispersão dinâmica de luz e microscopia eletrônica de varredura, houve quantificação das perdas pela aplicação do balanço de materiais e seu impacto econômico com base no preço do medicamento para o consumidor. A inspeção do filtro em operação confirmou sua integridade estrutural nos pontos avaliados, a micrografia do material seco elucidou a topografia do granulado produzido e sua conformidade frente às expectativas teóricas, a caracterização das partículas evidenciou a distribuição do tamanho médio entre 74μm e 38μm para o leito e entre 149μm e 74μm para as direcionadas ao pleno do equipamento, o balanço de materiais e o impacto econômico permitiram quantificar e avaliar as perdas de processo efetivas, que ocorreram majoritariamente em função da rejeição de pó ao sistema de tratamento de ar à jusante do leito e à adesão às paredes dos equipamentos. Identificou-se também que lotes com maior fração de finos acarretaram em maior necessidade de reciclo e a reincorporação como de suma importância para a manutenção alto rendimento do circuito. Finalmente, a continuidade da reincorporação e o estudo da viabilidade técnico-econômica da obtenção do insumo carbonato de magnésio de fonte alternativa foram recomendados.pt_BR
dc.degree.localLondrinapt_BR
dc.publisher.localLondrinapt_BR
dc.contributor.advisor1Cordeiro, Patricia Hissae Yassue-
dc.contributor.advisor-co1Rocha, Lucas Bonfim-
dc.contributor.referee1Cordeiro, Patricia Hissae Yassue-
dc.contributor.referee2Gatti, Larissa Maria Fernandes-
dc.contributor.referee3Sella, Patrícia Geraix Paiva-
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programEngenharia Químicapt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICApt_BR
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