Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/35672
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorVillatore, Mateus Stein-
dc.creatorVichinhevski, Mateus-
dc.date.accessioned2024-12-19T20:34:23Z-
dc.date.available2024-12-19T20:34:23Z-
dc.date.issued2023-06-22-
dc.identifier.citationVILLATORE, Mateus Stein; VICHINHEVSKI, Mateus. Proposta de alteração de layout visando a melhoria do fluxo de montagem de motores. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2023.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/35672-
dc.description.abstractThe performance of a production line is one of the most decisive factors for the competitiveness of a company in the industrial market. Several factors are decisive in the productivity x time relationship in a production line, among them, the productive flow that materializes through the layout. This work aims to improve the layout of the kitting area (assembly of kits) in an automotive engine production line. This area prepares parts to be mounted on engines, transported by AGV’s (Automated Guided Vehicle) to the edge of the line. After a revision about necessary concepts for this work, the understanding of existing production processes and flows on the kitting area to be improved was necessary, to obtain a picture of the current situation. Analyzing the situation and considering the studied concepts of layout, production wastes, Lean manufacturing and other improvements techniques, it was possible to make a diagnosis of the situation and elaborate new layouts proposals, aiming the improvement of actual performance of the line. After the elaboration of some new layouts, it was chosen and applied the proposal that was the best suited for the assembly area of kits, with better adequation for this area processes. Comparing the indicators of productive processes and flows, considering the old and the new configurations, after the new layout implementation, the project brought gains in the flows, performance and operational balance of the area workstations indicators, reducing the identified wastes in study phase of the project.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pt_BR
dc.subjectMétodos de linha de montagempt_BR
dc.subjectProcessos de fabricaçãopt_BR
dc.subjectDesperdício (Economia)pt_BR
dc.subjectInstalações industriais - Layoutpt_BR
dc.subjectBalanceamento de linha de montagempt_BR
dc.subjectAssembly-line methodspt_BR
dc.subjectManufacturing processespt_BR
dc.subjectWaste (Economics)pt_BR
dc.subjectPlant layoutpt_BR
dc.subjectAssembly-line balancingpt_BR
dc.titleProposta de alteração de layout visando a melhoria do fluxo de montagem de motorespt_BR
dc.title.alternativeLayout alteration proposal to improve the engine assembly flowpt_BR
dc.typebachelorThesispt_BR
dc.description.resumoO desempenho de uma linha de produção é um dos fatores mais decisivos para a competitividade de uma empresa no mercado industrial. Vários fatores são decisivos na relação produtividade x tempo em uma linha de produção, entre deles, o fluxo produtivo que se materializa através do layout. Este trabalho tem como objetivo melhorar o layout da área de kitting (montagem de kits) em uma linha de produção de motores automotivos. Esta área prepara peças a serem montadas nos motores, transportadas por AGV’s (Automated Guided Vehicle) até a borda da linha. Após a revisão de alguns conceitos necessários para o trabalho, buscou-se compreender os processos produtivos e fluxos existentes na área de kitting a ser melhorada, visando obter um retrato da situação atual. Analisando a situação e considerando os conceitos estudados de layout, desperdícios da produção, Lean manufacturing e outras técnicas de melhorias, foi possível fazer um diagnóstico da situação e elaborar três propostas de novos layouts visando melhorar o desempenho atual da linha. Após a elaboração das propostas de alguns layouts, foi escolhido e aplicado na área de montagem dos kits o que melhor se adequava ao processo da área. Fazendo o estado comparativo dos indicadores dos processos produtivos e fluxos, antigos e novos, pós implementação do novo layout, se percebeu ganhos nos indicadores de fluxos físicos, performance e equilíbrio dos postos de trabalho da área, reduzindo os desperdícios identificados na fase de estudos do projeto.pt_BR
dc.degree.localCuritibapt_BR
dc.publisher.localCuritibapt_BR
dc.contributor.advisor1Estorilio, Carla Cristina Amodio-
dc.contributor.referee1Estorilio, Carla Cristina Amodio-
dc.contributor.referee2Okoshi, Cleina Yayoe-
dc.contributor.referee3Weller, Tiago Rodrigues-
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programEngenharia Mecânicapt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::PROCESSOS DE FABRICACAOpt_BR
Aparece nas coleções:CT - Engenharia Mecânica

Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
alteracaolayoutfluxomotores.pdf7,27 MBAdobe PDFThumbnail
Visualizar/Abrir


Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons Creative Commons